遼河油田沈陽(yáng)采油廠(chǎng)的水平井哈3-H2井采用水平井配套工藝以來(lái),截至6月17日,正常生產(chǎn)已達到249天,泵效保持在50%以上,累計增油1643噸,為該廠(chǎng)水平井有桿泵采油工藝的應用起到了保證作用。
據悉,這個(gè)廠(chǎng)已經(jīng)投產(chǎn)了42口水平井,其中34口井采用了有桿泵采油工藝,占水平井總數的81%。但隨著(zhù)油藏能量的下降,動(dòng)液面的加深,油井水平段壓降對產(chǎn)能的影響越來(lái)越大。為了保持產(chǎn)能規模,水平井的下泵位置不斷加深,達到了水平井的穩斜段以下,這里的井斜角幾乎大于40度,出現了泵閥關(guān)不嚴、漏失嚴重和抽油桿偏磨等問(wèn)題。為了解決這些問(wèn)題,這個(gè)廠(chǎng)技術(shù)人員實(shí)施了水平井有桿泵采油配套工藝,取得了較好效果。
針對泵閥出現的關(guān)不嚴、漏失嚴重問(wèn)題,科研人員優(yōu)選了流線(xiàn)型無(wú)磁防漏泵,這種泵的游動(dòng)閥、固定閥均采用無(wú)磁硬質(zhì)合金,能顯著(zhù)降低閥球、座因磨損、刺壞而引起的漏失,更重要的是該泵采用了彈簧推力機構,在柱塞換向時(shí),依靠彈簧作用強迫閥啟閉,避免了因井斜大造成閥關(guān)閉滯后所帶來(lái)的漏失問(wèn)題,保障了油井高效長(cháng)效生產(chǎn)。
這個(gè)廠(chǎng)還在水平井段偏磨問(wèn)題上下工夫,在方案設計上,利用井眼軌跡三維圖作指導,精算扶正器的位置,通過(guò)采用注塑桿、同曲率扶正器等防偏磨工具對桿柱進(jìn)行扶正,有效地減少了桿管磨損,延長(cháng)了油井的檢泵周期。邊臺-H9Z井的泵掛深度為1730米,最大井斜達到了43.5度,采用該項技術(shù)以來(lái),由于沉沒(méi)度增加了,該井的液量也上升了8噸,日增油達到了3.5噸。這項技術(shù)的成功實(shí)施,為水平井高效運行、提高采收率提供了有力的支撐。